据王爽介绍,炼厂在污水处理过程中,污水中携带的污泥和浮渣不断地在均质池内淤积,如不能及时处理,将造成均质池内有效容积减少,降低处理污水能力。特别是进入汛期,一旦进水量增多带出淤泥,将对装置出水合格率造成影响。因此,辽阳石化平均不到两年就需要对这部分淤泥进行人工清理,每吨淤泥的清淤费用在60元左右。
为节约人工清淤费用,提高污水处理能力,辽阳石化组织攻关小组,根据装置2个均质池的淤泥厚度、装置工艺流程特性,通过试验运行、持续优化、总结固化,分别研究制定出解决方案。
攻关小组利用均质池内入水深度从浅至深的6台潜水搅拌器,开启进水端搅拌器,在运行稳定后,由近及远依次运行下一台搅拌器,并始终运转。由于深度处理装置直接影响炼厂外排污水水质,攻关小组为此制定了更安全可靠的方案。他们在上游污水处理装置运行平稳时,间歇运行均质池中的1~2台搅拌器,并根据装置实时运行情况,设定运转时长。精细调整和精准控制使得2个均质池中的淤泥均匀进入砂滤系统进行过滤。