该厂2RCO系统于2012年投入使用。其后,随着ABS装置负荷的提升,系统经常超温,不能稳定运行,需正、副线同时运行。2020年末,3套ABS装置VOCs综合治理项目投用后,2RCO系统正线运行时炉膛超温情况却更加严重,超过了催化剂运行温度上限,且出口尾气中非甲烷总烃超标。因此,提高接枝聚合转化率,降低残余单体排放,实现源头减排是解决问题的最佳方案。
为解决上述问题,该厂ABS研发中心从2015年开始,就致力于改进ABS接枝聚合配方和工艺研究,以期提高聚合转化率,提升产品性能。随后,科研人员开展了调整核壳比例、单体比例、乳化剂用量、反应温度及反应时间等因素对聚合转化率和产品性能的影响研究。从小试研究结果看,接枝聚合新技术不仅提高聚合转化率,还可以提高产品白度和接枝胶乳的稳定性。
为源头解决2RCO系统超温问题,该厂决定实施接枝聚合新技术工业化应用,提高聚合转化率,从根本上减少残余单体排放。2月22日,该厂组织开展二装置接枝聚合新技术工业化试验。23日11时44分,试验胶乳开始进入凝聚系统,通过优化调整凝聚条件、脱水干燥系统运行参数,实现稳定运行。24日2时开始,试验粉料进入混炼单元生产ABS,产品各项性能均达到要求,整个生产过程平稳可控。
目前,高转化率接枝聚合新技术已连续运行10余天。经过连续跟踪测试,接枝聚合转化率平均达到98.2%以上,比原来提高了1.5个百分点,胶乳残单含量降幅达到47.1%,2RCO系统由正副线同时运行改为正线运行,炉膛温度降低80℃左右,人工检测非甲烷总烃含量降幅明显,达到国家标准排放限值。